在天然氣處理廠中,變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用為設(shè)備的能耗控制提供了有效手段。具體而言,回注泵通過變頻調(diào)速,可以根據(jù)實際需求調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速,從而*控制注水流量和壓力,實現(xiàn)能耗的精細化管理。同時,在丙烷制冷系統(tǒng)中,風(fēng)機變頻調(diào)速的應(yīng)用也起到了關(guān)鍵作用。夏季,循環(huán)冷卻水塔系統(tǒng)配合風(fēng)冷循環(huán)運行,而冬季則采用工頻風(fēng)冷與變頻風(fēng)冷組合,既保護了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),又顯著節(jié)約了水資源。
除了變頻調(diào)速,壓縮機節(jié)能也是天然氣處理廠降耗的重要途徑。壓縮機組的耗電量占全廠總耗電量的很大比例,因此降低其能耗對全廠能耗的降低具有決定性影響。對于丙烷壓縮機,通過降低天然氣攜熱量、控制裝置壓差、降低丙烷溫度等措施,可以有效降低其能耗。而天然氣壓縮機組則可通過調(diào)節(jié)缸頭余隙來滿足低轉(zhuǎn)速、低負荷的需求,從而在保持處理氣量不變的情況下降低能耗。此外,空氣壓縮機的能耗則可通過優(yōu)化運行模式和加載次數(shù)來降低。
在減排方面,天然氣處理廠也采取了一系列有效措施。針對含硫天然氣凈化過程中產(chǎn)生的廢水,通過改造污水處理系統(tǒng),采用UA*+*R序批間隙工藝技術(shù),提高了廢水的抗*負荷能力和處理效率,使廢水處理后的水質(zhì)達到排放標準,有效降低了對環(huán)境的污染。
此外,隨著氣田開發(fā)過程中原料氣氣質(zhì)條件的變化,原料氣中H2S含量上升。為此,天然氣處理廠新建了硫磺回收裝置,采用低溫克勞斯工藝回收硫磺,并將廢氣通過高煙囪排放。這一舉措不僅提高了硫回收率,減少了二氧化硫的排放,還帶來了經(jīng)濟效益的提升。